PART.1 診斷
軸承座剛度降低的問題比較多地發(fā)生在落地式軸承。如果落地式軸承垂直方向的振動不大,而水平方向或軸向的振動很大,應該將剛度降低作為一個疑點排查。直接檢查的方法有測量差別振動和用手指觸摸兩種。
1)測量差別振動
現(xiàn)場最常見的是軸承座與臺板、臺板與基礎之間的接觸不良,可以通過測量它們之間振動的差異(稱為差別振動)來判斷。
如圖1所示,1、2、3分別表示軸承座、臺板和基礎的垂直方向的振動。如果1、2點之間的差別振動大,說明軸承座與臺板接觸不好;如果2、3點之間的差別振動大,說明臺板與基礎接觸不好。
圖1 軸承座結(jié)構示意
1一軸承座垂直方向振動;2—臺板垂直方向振動;3—基礎垂直方向振動
軸承座的 4 個角都應該進行測量。任何一個角的差別振動大,都需要仔細檢查原因。一般差別振動大于5~10μm,就可以認為接觸不好。
2)用手指觸摸
用手指緊貼在軸承座與臺板的結(jié)合處,當兩者結(jié)合不好時,在交變振動力的作用下,手指會有擠壓感。用同樣的方法可以檢查臺板與基礎的結(jié)合狀況。
PART.2 處理措施
1)對癥處理
前面已經(jīng)分析了剛度降低的原因,通過測量就可以判斷出缺陷的具體部位,以進行有針對性的處理。
2)平衡
軸承座剛度降低,即便查明了原因,一般也只能利用檢修的機會處理。也可以通過平衡盡可能減小擾動力,使振動得到改善。
PART.3 實例
1)××電廠3號機組
該機組是上海汽輪機制造的125MW 機組,3、4 號軸承(分別是低壓缸的后軸承和發(fā)電機的前軸承)同在3號軸承箱內(nèi)。
這臺機組存在3、4號軸承水平和軸向振動超標的問題。測量發(fā)現(xiàn)臺板和基礎的差別振動大,判斷基礎存在松動見表1、表2。
大修中,吊出軸承箱和臺板進行檢查,發(fā)現(xiàn)以下問題:
(a)二次灌漿中心區(qū)未灌進,墊鐵四周未能全固定。
(b)墊鐵與一次灌漿、墊鐵與臺板以及墊鐵與墊鐵之間均有不同程度的滲油。
(c)墊鐵與臺板之間接觸不好,有些墊鐵未接觸臺板。
(d)墊鐵塊數(shù)過多。要求是3塊4件,實際都在5~7 塊之間。有一處竟在一次漿層與墊鐵之間加塞一條厚約2mm、寬約3mm的鐵片。
(e)一次灌漿不平整,有些墊鐵部位上下凹凸不平。
(f)臺板周圍有回油槽,安裝時沒有接回油管。
處理方法:
(a)清理一次灌漿,鑿毛面。
(b)按照要求重新配墊鐵。
(c)裝回油管。
(d)重新澆注二次灌漿。澆注時在臺板上開了若干孔,將有一定壓力的沙漿由孔中進入臺板下部,保證澆注密實。
處理后差別振動消失,3、4號軸承的振動也得到明顯改善(表1、表2)。
2)××熱電廠2號機組
當軸承座與臺板接觸不良時,振動往往會對某些運行參數(shù)的變化敏感,××熱電廠2號機組就是一個典型事例。
該機組是東方200MW機組。自投產(chǎn)之后就一直存在5號軸承振動高的問題。其基礎、臺板和箱體的垂直振動分別為5、6μm和80μm(基頻),箱體與臺板的接觸明顯不好。
為了改善機組的振動,分別在低壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機進行了平衡,使振動有所改善。但是在運行過程中振動仍不穩(wěn)定。圖2是5號軸承振動與排汽溫度的關系,當排汽溫度升高時,振動上升。
圖2 5號軸承振動趨勢(振動與排汽溫度的關系)
在大修中吊出軸承箱,發(fā)現(xiàn)軸承箱與臺板的結(jié)合情況很差,重新修刮結(jié)合面,使其結(jié)合,部位達到了80%以上。復開機后各種工況下的振動在20μm左右。