往復(fù)壓縮機(jī)由于易損件比較多,而且是往復(fù)運(yùn)動,存在慣性力,因此出現(xiàn)故障的幾率高,壓縮機(jī)的故障主要表現(xiàn)在以下幾個方面:一是氣體進(jìn)出口閥和填料密封部分,主要部件是進(jìn)氣閥、排氣閥,活塞環(huán)、導(dǎo)向環(huán)、填料(三瓣、六瓣)、氣缸、刮油環(huán)、活塞,統(tǒng)計(jì)表明,超過80%的故障發(fā)生在這部分;二是動力部分,主要是曲軸瓦、十字頭瓦;三是輔助部分,潤滑油泵、安全附件。今天因大師就經(jīng)常出現(xiàn)的故障進(jìn)行介紹。
01 排氣量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求
原因1:氣閥泄漏,特別是低壓級氣閥的泄漏。
處理方法:檢查氣閥,特別是低壓級氣閥,一般可以用測量氣閥表面溫度的方法,當(dāng)氣閥表面溫度超出正常運(yùn)行的溫度時(shí),說明該氣閥出現(xiàn)了故障,通過這個方法,可以具體判斷哪個氣閥出現(xiàn)了故障,也可以通過聽聲音的方法判斷??梢愿鶕?jù)現(xiàn)場情況,更換氣閥。
原因 2:填料泄漏。
處理方法:填料泄漏時(shí),比較直觀,可以通過肉眼看到或儀器檢測到,當(dāng)影響到排量時(shí),必須更換填料?,F(xiàn)在的壓縮機(jī)設(shè)計(jì),填料泄漏量,設(shè)有流量表,可以通過流量表來確認(rèn)泄漏量。
原因 3:活塞環(huán)磨損。
處理方法:活塞環(huán)磨損以后,不能實(shí)現(xiàn)自緊密封,造成氣體泄漏。對于多級壓縮機(jī)來講,可以根據(jù)出口壓力,來判斷是哪一級活塞出現(xiàn)了故障,并更換活塞環(huán)。
原因 4:氣缸套磨損。
處理方法:當(dāng)氣缸套出現(xiàn)磨損時(shí),與活塞環(huán)的磨損道理一樣。如果更換活塞環(huán)以后,短時(shí)間內(nèi)再次出現(xiàn)排量下降,就要考慮是氣缸套的問題,如果缸套磨損,內(nèi)徑變大,表面出現(xiàn)溝痕,對活塞環(huán)的磨損是非常迅速的,要更換新氣缸套。冷卻水夾套與氣缸套之間采用O形環(huán)密封,用于密封冷卻水,由于配合較緊,且使用時(shí)間長,夾套內(nèi)會出現(xiàn)銹蝕。拆卸的方法是,用氣焊在水夾套外側(cè)加熱,加熱到120℃,然后輕輕地頂出缸套。注意:千萬不能用千斤頂直接加力頂缸套,那樣會損壞水夾套,有效的辦法就是加熱氣缸套后拆卸。
原因5:氣缸余隙容積過大。
處理方法:當(dāng)氣缸余隙容積過大時(shí),會出現(xiàn)效率降低,排量降低,這種情況多出現(xiàn)在檢修完以后的運(yùn)行,需要重新調(diào)節(jié)死點(diǎn)間隙。缸頭墊片如果比較厚,可以換成薄的墊片。由于氣缸內(nèi)的余隙容積是不可避免的,當(dāng)壓力比越大,排出的壓力越高時(shí),殘留的氣體膨脹后所占的容積也越大,使得吸入氣體流量減小,效率隨之降低。
原因6:進(jìn)口氣體溫度過高或阻力大。
處理方法:測量壓縮機(jī)入口溫度,查看進(jìn)口氣閥的開度;檢查入口管線上閥門的閥芯,是否有脫落的情況。檢查入口過濾網(wǎng),如果堵塞,也會造成阻力增大,要及時(shí)切換過濾網(wǎng)。
原因 7:氣閥卸荷器故障。
處理方法:當(dāng)氣閥的卸荷器出現(xiàn)問題時(shí),造成氣閥處于常開的狀態(tài),與閥片的損壞道理一樣,要檢查卸荷器的位置,使其處于正常位置。當(dāng)卸荷器的撥叉與閥片有微小的接觸時(shí),就會造成排量降低,圖1為卸荷器的實(shí)物圖片。
圖1 卸荷器
02 排氣溫度高
原因 1:氣閥損壞。
處理方法:當(dāng)氣閥出現(xiàn)泄漏時(shí),本應(yīng)排出氣缸的氣體又返回到氣缸內(nèi),再次壓縮,導(dǎo)致氣體受壓溫度升高,現(xiàn)象是排氣溫度升高。對于多級壓縮機(jī),一般的判斷溫方法是,當(dāng)2級的吸入溫度高時(shí),說明1級的排出氣閥泄漏;當(dāng)1級的排出溫度高時(shí),說明2級的吸入閥泄漏,更換有故障的氣閥。
原因 2:吸入氣體的溫度高。
處理方法:檢查壓縮機(jī)的管線系統(tǒng),測量壓縮機(jī)入口管線溫度,通過調(diào)整系統(tǒng)溫度,降低入口溫度。
原因3:級間冷卻器的冷卻效果差或氣缸套冷卻效果差。
處理方法:通過視窗查看循環(huán)水的流動情況,測量冷卻器的出入口溫度差,如果是冷卻水流量不足,要調(diào)節(jié)水量,降低循環(huán)水的溫度。也可能是缸套夾套結(jié)垢,換熱效果變差,需要進(jìn)行清理。
03 級間壓力高于正常值
原因1:下一級的吸入或排出氣閥出現(xiàn)故障。
處理方法:由于下一級的氣閥出現(xiàn)故障,壓縮的氣體不能完全排出,導(dǎo)致級間壓力升高,更換出現(xiàn)故障的氣閥。
原因 2:第1級的吸入壓力高。
處理方法:由于第 1 級的壓力過高,破壞了壓縮機(jī)的各級壓力比,將第1級的吸入壓力降下來。壓力比是指氣缸出口壓力與入口壓力的比值,在多級壓縮中,一般第1級的壓力比,比其他級低5%~10%,以提高容積系數(shù),使氣缸的尺寸不致過大,當(dāng)然,末級壓力比也不宜過大,以防背壓變化時(shí)末級壓力比過高。另外,各級的活塞力盡可能均衡。
原因3:上一級的冷卻能力下降。
處理方法:由于級間冷卻能力不夠,溫度不能有效降低,破壞了壓縮機(jī)各級的壓力比,檢查級間冷卻器的換熱能力。
原因 4:活塞環(huán)損壞。
處理方法:由于活塞環(huán)損壞以后,導(dǎo)致氣體泄漏,同樣破壞了級間的壓力比,需要更換活塞環(huán)。
原因 5:管路阻力大。
處理方法:由于本段管路有阻塞情況,致使壓力升高,檢查管路,特別是有閥門的位置。
04 氣缸內(nèi)有異常聲音
原因1:氣閥故障。
處理方法:由于氣閥出現(xiàn)故障,產(chǎn)生氣體泄漏,會有氣體流動聲音,如果閥片斷裂,會有撞擊的聲音??筛鶕?jù)氣體泄漏量,來決定是否更換氣閥。
原因2:氣缸余隙太小。
處理方法:重新調(diào)節(jié)容積余隙,即增大上死點(diǎn)間隙,這種情況多發(fā)生在壓縮機(jī)檢修完畢以后的運(yùn)行。
原因3:“水擊”故障。
處理方法:當(dāng)填料注入的冷卻沖洗油過多時(shí),進(jìn)入氣缸內(nèi),造成“水擊”,出現(xiàn)異常聲音,減小潤滑油的注入量。在聚乙烯裝置,當(dāng)氣缸的出口管線內(nèi)積聚塑化物時(shí),也會出現(xiàn)異常聲音,要停下壓縮機(jī),清理出塑化物。
原因 4:活塞松動。
處理方法:當(dāng)活塞出現(xiàn)松動時(shí),會出現(xiàn)異常聲音,聲音是連續(xù)的,要立即停車,防止撞缸,解體檢查,重新緊固活塞。